【造紙】高瓦箱板很賺錢,施膠還有降本空間
為了節(jié)省施膠成本,近期高強(qiáng)瓦楞原紙和箱紙板生產(chǎn)逐漸采用表面施膠取代中性漿內(nèi)施膠。這樣不但能夠節(jié)約生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,而且能夠凈化抄紙系統(tǒng),白水循環(huán)利用得以順利實(shí)現(xiàn)。
傳統(tǒng)AKD表面施膠劑采用陽離子淀粉作為乳化劑,其主要缺陷是淀粉的電荷密度低、分子質(zhì)量較大,容易發(fā)生霉變,引起乳液變質(zhì),并且與AKD的結(jié)合強(qiáng)度低,制得的AKD乳液穩(wěn)定性和施膠效果較差。在進(jìn)行表面施膠應(yīng)用過程中,該類型表面施膠劑具有較長的施膠熟化時(shí)間,下機(jī)的紙張容易吸潮,引起環(huán)壓強(qiáng)度等指標(biāo)的下降,而且隨著儲(chǔ)存時(shí)間的延長,用量逐漸增加,容易引起紙張抗水性的波動(dòng)。因此,研發(fā)新型AKD乳化劑,制取優(yōu)質(zhì)AKD表面施膠劑迫在眉睫。本文采用陽離子苯乙烯丙烯酸酯共聚物為AKD乳化劑,探討了制備的新型AKD表面施膠劑的應(yīng)用效果。
乳化劑的制備
將定量高分子陽離子分散劑A與水加入到帶有攪拌的三口瓶中,升溫到85℃保溫0.5h,然后加入稱量好的冰醋酸,將系統(tǒng)pH值調(diào)至3左右,然后依次加入苯乙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酰胺、DADMAC,每種料的添加間隔5min,攪拌0.5h后加入定量的稀釋好的過硫酸銨,滴加時(shí)間以0.5h為宜,然后保持最低溫度85℃進(jìn)行反應(yīng)一定時(shí)間后,冷卻出料即為產(chǎn)品。
新型AKD表面施膠劑的制備
將稱量好的AKD蠟粉升溫到65℃熔融,緩慢加入升溫到70℃的乳化劑水溶液中,開動(dòng)高速分散機(jī)至20000r/min,分散20min后加入穩(wěn)定劑,冷卻降溫至30℃以下。將制得的AKD乳液放置12h后加入熟化劑和聚合氯化鋁,使其固含量達(dá)到38%即為最終產(chǎn)品。
通過實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn),確定采用環(huán)氧氯丙烷交聯(lián)陽離子聚丙烯酰胺的熟化劑效果較好;確定聚合氯化鋁的用量為產(chǎn)品總量的3%。
新型AKD表面施膠劑的中試應(yīng)用
將新型AKD表面施膠劑在山東壽光蔡倫申興精細(xì)化工有限公司進(jìn)行了中試,產(chǎn)品在莒縣板紙廠進(jìn)行應(yīng)用試驗(yàn)。莒縣板紙廠的紙機(jī)為16只烘缸的圓網(wǎng)紙機(jī),車速200m/min,幅寬3200mm,主要以國產(chǎn)廢紙為原料,成紙定量110g/m2,環(huán)壓強(qiáng)度達(dá)到A級要求。應(yīng)用時(shí)表面淀粉的用量為60kg/t紙,硫酸鋁用量為3kg/t紙,淀粉糊化液的濃度為13%,表面施膠劑采用計(jì)量泵連續(xù)添加。
試驗(yàn)結(jié)果表明,用新型AKD表面施膠劑代替原用的同類型表面施膠劑具有很大的優(yōu)越性:當(dāng)用量相同時(shí),紙張的抗水性極強(qiáng);慢慢降低用量至1kg/t紙時(shí),成紙的抗水性還可以滿足要求,此時(shí)的用量僅為原來用量的1/3。為了生產(chǎn)質(zhì)量達(dá)標(biāo),不再降低表面施膠劑的用量,為了操作上的方便,最終采用1.1kg/t紙新型表面施膠劑。原用表面施膠劑的價(jià)格為3800元/t,新型表面施膠劑的價(jià)格為8000元/t,采用新型表面施膠劑后表面施膠成本下降2.6元/t紙,每年即可為該廠節(jié)省8萬元,降低成本優(yōu)勢比較明顯。
總之,新型AKD表面施膠劑采用高分子陽離子苯丙樹脂作為乳化劑,能夠制得固含量高達(dá)35%的AKD乳液,產(chǎn)品穩(wěn)定性提高,并且無需加入殺菌劑,降低了運(yùn)輸成本。將該AKD乳液與PEPI-CPAM型熟化劑以及聚合氯化鋁復(fù)配后制得新型表面施膠劑,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證和紙廠中試試驗(yàn)證明,該產(chǎn)品具有較高的性價(jià)比,年產(chǎn)量為3萬噸的紙廠應(yīng)用時(shí),表面施膠成本每年可以節(jié)約8萬元。
來源:漿紙技術(shù)
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